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  • hiei

    第51楼2013/07/30

    应助达人

    我们是自己修好的,改天我传上来。

    冰山(yang_qingwen) 发表:现在看来只能由厂家来维修了。我们曾试图自己找点胶粘合上去,可是由于断裂面太小粘合效果不佳;还曾想自己加工一个配件替换,但确发现坏掉的部件是一个一次成型的整体,我们自己加工难度极高。

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  • 冰山

    第52楼2013/07/31

    应助达人

    好啊,期待

    hiei(qhdzn) 发表:我们是自己修好的,改天我传上来。

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  • supreme

    第53楼2013/07/31

    应助达人

    只要买了设备我们就成了弱势群体

    冰山(yang_qingwen) 发表:现在看来只能由厂家来维修了。我们曾试图自己找点胶粘合上去,可是由于断裂面太小粘合效果不佳;还曾想自己加工一个配件替换,但确发现坏掉的部件是一个一次成型的整体,我们自己加工难度极高。

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  • 冰山

    第54楼2013/07/31

    应助达人

    你的看法是对的。我们找人试着粘了一下,他用的是302AB胶。因为接触面积太小,粘合后一碰就动了,最后失败了

    wsy18(wsy18) 发表:520可能不行。

    可以试试百得强力胶。

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  • 冰山

    第55楼2013/08/03

    应助达人

    现在回想起来,事故发生的原因应该是进样管绕在滚筒上拉抻进样臂,使进样动作不能正常进行,从而致使控制进样臂转动的内部构造破坏而造成的。为什么会这样?我认为是由于进样管经过多次裁剪后变短,然后偶然绕在滚筒上后就拉抻了进样臂。
    、 这里很多版友都使用改型机子,进样管也不可能没有裁剪过,所以大家要小心发生类似情况。

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  • 秋月芙蓉

    第56楼2013/08/03

    如是这般,这个裁剪工作还真要适度了。勤俭节约未必是好事

    冰山(yang_qingwen) 发表: 现在回想起来,事故发生的原因应该是进样管绕在滚筒上拉抻进样臂,使进样动作不能正常进行,从而致使控制进样臂转动的内部构造破坏而造成的。为什么会这样?我认为是由于进样管经过多次裁剪后变短,然后偶然绕在滚筒上后就拉抻了进样臂。
    、 这里很多版友都使用改型机子,进样管也不可能没有裁剪过,所以大家要小心发生类似情况。

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  • 冰山

    第57楼2013/08/04

    应助达人

    如果裁剪了,就需要想法子不让它缠绕到滚筒上

    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:如是这般,这个裁剪工作还真要适度了。勤俭节约未必是好事

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  • wangjunyu

    第58楼2013/08/15

    应助工程师

    塑料的比较好制作,和成型。

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  • longxing1974

    第59楼2013/08/21

    我曾经也想自己修一个,刚开始也想用胶粘,但分析了半天,发现,这个小塑料片受力太大,根本粘不住,拆开内部发现行星齿轮左三个,右三个,轴承两个,装配精度很高,根本无法处理。我估计他做成一次成型,是为了保护板子,怕阻力太大,产生电负荷反馈到主板,把主板烧掉吧!
    左边是步进马达主件,中间是支架带齿轮传动主件,还有传感器,在右边才是转动部分!

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  • 冰山

    第60楼2013/08/22

    应助达人

    向你推荐一位大神,我遇到的情况跟他是一样的:历时三天——自动进样器的维修和校准 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130801/4883622/

    longxing1974(longxing1974) 发表:我曾经也想自己修一个,刚开始也想用胶粘,但分析了半天,发现,这个小塑料片受力太大,根本粘不住,拆开内部发现行星齿轮左三个,右三个,轴承两个,装配精度很高,根本无法处理。我估计他做成一次成型,是为了保护板子,怕阻力太大,产生电负荷反馈到主板,把主板烧掉吧!

    左边是步进马达主件,中间是支架带齿轮传动主件,还有传感器,在右边才是转动部分!

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