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摘要:根据用户的需要对快速智能定硫仪的常见故障的查找与判断方法,仪器维修经验和故障处理方法以及仪器维护常识作了全面介绍。关键词:定硫仪;故障维修;仪器维护1、概述快速智能定硫仪是测量煤炭中全硫含量的仪器,广泛用于煤炭、化工、机械、电力等部门。作为设计者根据用户需要本文将介绍该仪器的故障处理和维修方法。2、故障维修(1)精度问题:该仪器为分析仪器,仪器的精度是一个非常重要的指标。若测量结果误差较大,应从以下几个方面查找原因:①样品的准确性;②各样品间应相差较小;③样品在瓷舟中要均匀;④要及时清理电极上的污迹;⑤定期用标准煤样标定仪器;⑥高温炉的温度要准确。(2)温度同题:温度的显示出现闪烁现象,其原因可能是热电偶到主机的连线接触不好,或者由于炉温过高造成。而引起炉温过高的原因可能是热电偶内部铂丝到热电偶的底部距离远或热电偶本身安装位置离高温炉底部太远,也可能是测温表头本身以及热电偶本身有问题造成的,当炉温偏高时,煤样易爆燃导致浏定值偏高且易损坏高温炉。(3)电分析问题:电分析时间过长不结束,其原因多数是电机传动部分引起的,因为只有将煤样传送到高温炉的1150℃处时单片机才定时,定时时间到自动返回测定结束,因此当煤样送不到高温处时就不能自动结束。有时的问题是电分析时间长,但能结束,即拖尾现象。仪器的拖尾现象会导致测量值偏低,引起拖尾的原因有以下几个方面:①指示电极需清洗;②炉子到电解池之间距离太远且有污染;③电解池上的喷头须清洗;④空气净化器抽气速度不够;⑤炉温温度偏低或瓷舟未进到高温处;⑥电解液时间太长。(4)测定值偏高向题:往往是煤样量偏多或高温处的温度偏高等原因引起煤样爆燃造成的。解决方法是将煤样的重量控制在49~50mg以内,检测炉温是否偏高,另外还要将撒在煤样上的覆盖物撒均匀,炉子内应适当填些石棉。(5)低硫偏低问题:低硫偏低问题是用电解法测硫所存在的问题,所以该问题较难解决,在设计该仪器时采取了多种解决方法,例如:在VFC前的放大电路采取预放大电路使得当指示电极有一个微小信号就能放大到VFC输人端产生计数脉冲使单片机累计计数,另外在VFC前还使用了双倍的取样电阻使输入到VFC的信号增大一倍,可通过编程使计数后自动减少一倍,而使显示的仍然是煤中的含硫量,这样虽然可有效地解决低硫偏低的问题,但在实际测量中,由于煤中硫的含量较低,对系统以及测量过程要求也较高。稍微不慎就会造成低硫偏低的问题。首先指示电极应灵敏(清洗干净),空气净化系统的抽气量要足,其次电解池到炉子问的距离要尽可能地短,并且要干净。(6)有关气泵问题处理:气泵气流不足不但会产生拖尾现象,使测定值偏低,甚至会导致无法正常测量。处理方法是:①检查安装在气泵上的各皮管是否完好,安装有无错误;②检查气路的各个环节是否有堵塞现象;③检查气泵本身。普通微型气泵很容易有皮碗破损漏气的故障,换用进口气泵或“成都气海”生产的微型气泵可大幅提高气泵的可靠性;(7)打印故障:若仪器的打印不正常,首先检查打印机到主机的后面板以及主机的后面板到单片机线路板的连线是否接麓好。其次检查打印机本身的问题,打印机本身的问题可通过打印机自检来判断,若有问题请签理打印机。有时环境的干扰也会造成打印不正常,请设法清除干扰源。(8)送样问题:最常见的故障是传动机构上安装的搬动开关上的连线接触不好,或是固定在微动开关上的弹簧片没有压好或压的太紧,这种故摩只要调整一下弹簧片即可,最后检查徽动开关是否能闭合与断开。检查完后再检查电机是否转,若电机不转,则最大的可能是电机到线路板的连线接触不好,在线路没有问题的基础上再检查加在电机的电压是否正常,若电压正常则是电机的问题,电压不正常则最大的可能是电机板问题,也可能是单片机对电机电路投有输出。若通过以上方法还仍然不能解决问题,请检查一下徽动开关到主机板的连线是否有问题或主机板本身的问题,即检查连到徽动开关的端口在定时到或启动与返回时是否有输出信号。(9)无加热电流:首先断开主机到高温炉的连线,检查硅碳管是否断。再检查硅碳管到炉子的连线是否接触好,由于加热电流较大,若连线稍有接触不好,就会造成连线与硅管接触部分氧化,引起接触不良。若以上检查没有问题,可能是固态继电器坏或者是加热控制线路板的问题。3、仪器维护仪器在正式测试前,应利用仪器面板上的手动前进和后退开关检查电极是否送样正常,两对电极是否需要清洗,电解液是否合格。电解池是否漏气,抽气量应符合要求,搅拌器速度是否够,观察炉温温度(长时间使用仪器可由经验观察炉温)是否正常,若有以上情况时,请按以上介绍的故障处理方法并结合用户使用手册处理后再使用仪器,否则测量值不准。这里还有一个问题需要给用户说明:在处理炉温问题时,有时需要检查测温表头,测温表头显示的是高温炉的实际温度1150℃,但热电偶是安装在硅碳管的外层,要测量的是炉温内层温度,外层与内层温度相差约100℃,热电偶实际潮的温度是1050℃,即热电偶的输出信号是1050℃所对应的输出信号,此信号接在测温表头的信号输入端,理论上表头显示的温度应是1050℃,但为了显示直观,在这里通过调整使表头显示的温度是1150℃,温度相差100℃这是仪器的正常设置。所以在检查涮温表头的精度是否正常时只要在测温表头的输入端输入1050℃所对应的热电偶信号而显示1150℃即可说明表头正常。该仪器是用于煤炭的主要测量仪器,测量精度十分重要,为了保证测量精度符合要求,仪器隔一段时问要用标准煤样校正,另外为了延长硅管的寿命,在加温时,初始的加热电流要小,等预热后再逐渐增大加热电流。在主机的前面板有一个调零按钮,需要定期调零,以确保仪器在5分钟内的漂移数字不影响测量误差。h201105
1、仪器应防止灰尘及腐蚀性气体浸入,并置于干燥环境中使用。若长期不适用,要妥善保管,仪器搬动时应轻放,特别是炉体,以防震坏硅碳管。 2、烧结玻璃熔板及其管道内有黑色沉结物时,应及时进行清洗。清洗方法如下:打开电解池上盖,熔板及电极便被一起拿出,先用自来水冲洗后,将其放入新配置的清洗液(5克重络酸钾和10ml蒸馏水,加热溶解,冷却后缓缓加入100ml浓硫酸)中,上下左右运动清洗,然后提起熔板,待清洗液流净后,用此法再反复清洗2-3次,即可除去熔板及支管中的黑色沉积物。熔板清洗完后,再用自来水冲洗电解池,并用洗耳球从熔板支管中抽水至不残留洗液,熔板应洁白如初。用滤纸条吸干熔板及其支管中的水,将电解池装好。打开电磁泵,用空气吸干玻璃熔板及其支管,加入电解液便可使用。燃烧管与电解池间的玻璃池塞,有黑色沉积物时用滤纸条擦净即可。 3、如烧结玻璃板清洗后,流量计指示的流速仍达不到1000ml/min,或虽可达1000ml/min,但熔板处没有气泡或气泡很少,需检查电磁泵到电解池的各部分是否漏气,其中包括连接的乳胶管、硅橡胶管、气体净化管的橡胶圈塞及电解池等处。还应检查流量计、燃烧管、干燥管是否堵塞,气泵皮碗是否破裂。 4、送样单元属机械动作,需经常维护。如在小滑轮处略加一些润滑油等。不要用手触摸指示电极与电解电极,否则会玷污电极。指示电极一旦玷污,终点控制即失灵,常导致过度滴定。此时,应用乙醇或丙酮擦洗电极。 5、在加、放电解液及洗电解池时,不要把溶液撒到电极引出插头上。否则,会使终点控制失灵。此时用乙醇丙酮擦洗电极引出插头。 6、为消除煤样的爆燃和减少玻璃熔板变黑,可于燃烧管内充填硅酸铝棉,其厚度为3-4mm,为使硅酸铝棉大小合适,可将燃烧管进口端顶在硅酸铝棉上,打上个印记,按此印记剪下硅酸铝棉圆块,用头部直径与此圆块相仿的推棒将硅酸铝棉推到高温区后沿上,也可用硅酸铝棉少许装在电解池与燃烧管之间的玻璃管道上。 7、本仪器连续使用3-5天以后,要用标样校验一次,一检查燃烧管有无破裂或其它部分有无漏气现象。
硫是煤中的有害元素之一,硫分的高低直接影响到煤的使用价值。若动力用煤,硫分过高会污染环境,腐蚀管道;冶炼用煤,硫分过高,会直接影响生铁质量。在煤炭销售中,空气干燥基全硫被作为商品煤计价的重要指标之一。为了能更快速准确地测定全硫,煤矿购置了一体化精密智能测硫仪,操作人员必须对该测定仪有个全面的了解,学会对常见故障的判断及处理。使用过程中的常见故障及解决办法: 测定结果不稳定,忽高忽低 (1)首先检查系统是否漏气。其方法是用手捏紧电解池上方通往干燥管的乳胶管,观察流量计中气体流是否为零,若为零,则证明此处管路不漏气;若气体流量不为零,则说明此处管路漏气,应及时更换乳胶管或与干燥管路相接触的密封圈。然后,再用手捏紧煤灰过滤器通往电解池的乳胶管,若气流为零,则说明电 解池不漏气;反之,说明电解池漏气。最后,检查过滤器与二分阀之间,二分阀通往高温炉之间的管路是否完好。 (2)送样送不到位。检查异径管内是否有异物,送样机构声音是否异常,若存在上述现象,应及时处理。 (3)微型真空泵(气泵)是否完好。打开微型气泵,调节流量计的阀门,观察流量计的示数是否有变化,若有变化,则说明气泵完好无损;否则,说明气泵己坏,应及时更气泵。气泵漏气是常见的问题。h201105