17i氮氧分析仪安装导致的预热不通过处理案例
1.简介
公司新到一台气体监测设备-氮氧分析仪17i,该设备不仅可测试NO2,同时可监测氨气(NH3)浓度,一机多用型,17i型氨分析仪利用了一氯化氮(NO)与臭氧(O3)反应产生光的基本原理。仪器有三种操作模式:NO、NOx 和Nt;NO模式中样品在反应室中与臭氧混合。反应产生一个特征化学荧光,其强度和NO浓度成比例关系。NOx模式中样品经过一个钼转化炉,N02被转化为NO。随后,样品被输送进反应室,此时测量的是NOx (NO+NO2)。
第三种模式是样品先经过一个不锈钢转化炉,NO2和NH3同都被转化为NO,此时测量的是Nt (NO+NO2+NH3)。软件自动计算NOx减去NO和Nt减去NOx,分别输出NO2与NH3的浓度值。氮氧分析仪17i的优势在于测量NH3的同时提供NO、NO2、NOx 和总氮的测量结果。
2.安装
按照客户提供的安装方式进行对接组装,一共有6跟气管需要对接,对接的气路有NO,NOx ,Nt,Dry air,Sample in ,exhaust。安装气管分两头进气和出气,由于设备上每个孔位都有对应字母进气和出气标识,安装气路比较顺利,安装好后接通电源,试运行,无报错。准备进入预热阶段。安装好气路图如下:
3.预热
根据客户提供的信息,该设备预热大约在30min钟左右,在确认所有安装气路,线路正确后,上午11:00准时开机预热,想着下午就可以进入使用阶段,可到下午14:00上班发现预热了3小时,预热也没有结束的状态。进入报警选项发现一项异常:chamber pressure high ;进入DIAGS诊断项发现chamber pressure要求范围是(50-150)mm Hg (注:1mmHg (毫米汞柱)=0.133kPa),而实际压力是229.9 mm Hg,远远超出要求范围。怎么办呢?只能自己先开展自查。先找原因,导致腔压力偏高有进样口过滤膜堵塞,仪器内置毛细管堵塞,各气路接管出漏气等原因。
预热不通过排查:
3.1考虑到这台设备并不是全新的,已经在客户那边使用很长时间了,先对进样口过滤膜进行更换,拧下橙色盖子,更换全新的进样口过滤膜,再次开机预热1小时,腔室压力依然还是在230mm Hg左右波动,那可以判断异常点不是在过滤膜处。
3.2考虑到设备是我们自己安装所有气路连接,会不会由于气路接口未拧紧导致压力偏高呢?既然想到这点,就从实际出发,认认真真检查所有气路连接管子的松紧程度,还真有发现泵的接口处未拧紧,紧固后,第三次开机预热,打开腔室压力界面,压力显示100mm Hg,在合理压力范围内,压力偏高问题就此解决,预热半小时后,界面右下角“小闹钟”标识消失既是预热完成,可以进入下一步测试状态。
腔室压力正常界面:
4.总结
通过此次异常现象,让我们明白仪器固然娇贵,但正确理解仪器相关知识和熟悉仪器整个结构,是对正确使用仪器和对仪器异常分析的一个综合考量;从问题本质出发,一点一点逐步解析,才能找到问题根源所在。也许你的一个小小失误,就是引起设备异常,但是我们如果不了解使用的仪器,我们就不能快速找到异常问题点。针对氮氧分析仪17i标气校准,不建议使用多种气体校准器来稀释 NO2 气体,因为当用空气稀释 NO2 时,NO2 会发生反应变成 NO,从而使结果偏低。校准通常只运行较短时间,以免消耗高温 NH3 转换器中的氧化铁层;样气必须包含一定量的 O2,以保持再生的氧化铁层在较长的时间内保持完整。