石墨炉原子吸收精密度不好排除经历
图2软件清洗启动键
图3,红色为进样针按纽
图4红色进样针位置粗调旋纽
图5红色为进样针位置细调旋纽
金水楼台先得月
第1楼2011/09/21
调节完后,再测试标准样溶液结果列入表3,标准溶液的吸光度值的两次RSD还是过大,大于20%,背景值(REF)依然大。
表3测定结果
3、 改用铜,配制铜的标准溶液,结果列入表4。
表4改成Cu灯,标准系列结果。
从表中可以看出,改用铜灯后,标准系列的RSD均<10%,而且反测结果很好。说明仪器的硬件条件没有问题,也就是进样系统这部分(进样管路,进样针)都没有问题,这原因排除,很有可能是升温程序的问题。
4、升温程序(改回金灯)
4.1查看升温程序,将结果列入图6。
图6升温程序
4.2升温度程序首先想到的是灰化温度、原子化温度,由于加入了抗坏血酸,考虑前面的背景值均偏高,采取升高灰化温度,降低原子化温度,将灰化温度升高到600度,原子化温度降低到2000度。测定结果见图7、8。
图7 工作曲线
图8,测定样品
从7,8可以看出,改变灰化温度和原子化温度,标准样品的RSD基本没有改善,但是背景值明显降低(红色已经标出)。
4.3最后考虑干燥温度。
干燥温度是80-140℃,时间为40S,从进样体积20微生,干燥时间应该没有问题,查看以前的使用记录,发现以前的曲线采用的干燥温度是80-105℃,灰化温度105-300℃唯一区别是将高燥温度提高到了140,根据干燥温度设置的原则,高于样品基体沸点温度,不产生爆沸为原则,将干燥温度改回80-105℃,同时为了降低背景值,提高灰化温度到600℃重新测定金标准溶液,测定结果列入表5。
表5测定结果
从表5可以看出标准曲线两次标准偏差均〈10%,反测标准结果恢复正常,背景值也降低了。精密度不好的故障排除。
三、结论
遇到石墨炉精密度不好,不能盲目,首先排除仪器的原因,最好的办法,改换元素灯,测定标准,看其测定的RSD是否正常,如果正常,可以排除仪器硬件的原因;其次查看升温度程序,调节合适升温程序,直到RSD恢复正常;遇到背景值高,可以适当提高灰化温度,原则是不能在此阶段,吸收线不能有值。